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rc100型气动打标机怎么打标(进口气动打标机)

我想做直装尾钩这件事呢其实有些时间了,为rc100什么到气动现在才发呢?某种意义上讲,这还算是个历史遗留问题,这事还得从去年八月开始讲起。


那时,我的SCOTT FOIL为了做涂装(详情:《我的环法大牌:蓝色太好看了!我的SCOTT FOIL RC布朗利复刻》),车架上所有的东西都被拆了下来。做涂装需要一个月左右的时间,所以尾钩、套件和轮组都处在闲置的状态。


当时市面上还没有SCOTT FOIL规格的直装尾钩可供购买,当身边的人陆陆续续都装上直装尾钩,并开始在我面前装逼后,某个念头在我脑海中蠢蠢欲动了起来。


“不就是个尾钩吗,这有什么难的,买不到我就自己做!”


说干就干,于是在某个月黑风高之夜,我开始查阅资料做起了功课。



▲何为直装尾钩


在了解到直装尾钩的由来和优缺点、知道了设计原理和工况约束、去车店拿到了我的尾钩及后拨上的金属连杆、仔细研究了朋友车上的直装尾钩后,我决定正式启动该计划。



▲我的尾钩及朋友的直装尾钩


第一步自然是对尾钩及金属连杆进行测绘。我并未在官网上找到相应的规格参数,不过没关系,这种测绘对我而言并非难事。


将两个配件按照标准装配在一起后,对其外形、孔位进行一系列平面测绘。



▲装配状态下的正面



▲装配状态下的反面



▲装配状态下的侧面


多次确定关键尺寸无误后,再对外形形状、内部镂空程度,根据自己的审美进行多次修改。得到以下初代草图。



▲初代平面草图



▲初怎么代平面草图打标与实际对比


最后根据原装尾钩确定整体厚度,得到最初版的尾钩设计。



这一版本的设计更多还是考虑到加工难易度,所怎么以并未采用斜面过渡设计,导致外形看上去并不是特别美观。不过并无大碍,只是刚性会相对过剩罢了。



▲第一代三维实体


当时这个版本也做过简易静态应力分析,确定结构肯定无误后我还对其进行了加工编程。


不过当时这一计划差些胎死腹中,为什么呢?原因有以下两点:


1、当时手头上的加工件较多,工期排得较满导致整体比较忙。加上这种属于我自己玩味性质的心情件,我不希望影响到厂里的正常进程;


2、从加工角度上看确实比较复杂。主要是不好装夹,需要做相应的工装才能将其加工完毕。



于是乎搁置了一段时间。本来我是想着等后面的订单慢慢空下来了就开干。未曾想到,那个时间点SIGEYI突然就把SCOTT FOIL规格的直装尾钩做出来了,我觉得心灰意冷,就这样直装尾钩计划就彻底流产了……吗?


转机在今年下半年,我为了给SEKA车架装CP的牙盘,做了对中轴盖(详情:《打造T47版CP中轴盖:一名强迫症设计师的造物小记》),做完后成就感爆棚!虽然只卖出去了一对,送人了四对,并未产生什么实际收益,但闲暇之余想想仍然还是蛮开心的。不过,这不是我重新做尾钩的契机所在。


真正的契机是十月份,看见环千岛湖有人把SIGEYI的尾钩给骑断了,第一反应觉得不应该会这样。于是我型开始思考起尾钩的正常运行工况,并且翻出了尘封已久的文件夹,找到了之前的文件。


说来也巧,刚好十月底我在千岛湖有场铁三赛要参加。月初检查SCOTT时发现,使用了一年的Corsa有老化的迹象,于是拆下换胎,并找老熟人定了一对固特异。这就导致尾钩及后拨上的金属连杆又处于一个闲置状态。而且在经历了上半年的疯狂劲后,厂里排满的工期也渐渐空了下来。


更多的应该还是内心的不甘吧。如果就这样一直搁置下去,那么去年的一系列前期工作相当于全部白干!想想还是蛮可惜的。更何况这次可谓是天时地利人和万事俱备,那我还有什么理由说不呢!


于是我将尾钩拆卸后带去厂里,再次针对现有的三维结构进行更改。并给自己定个小目标:千岛湖铁三前将尾钩彻打标机底做出来进口,并骑着它去参赛!


经过几天的深思熟虑,我决定还是为了美观而增加加工难度,将尾钩做成斜面过渡。看起来的效果还是蛮不错的。而且对比于初版设计,看起来纤巧了许多。



▲迭代后的平面对比



▲迭代后型的侧面对比


老样子,这么关键的东西怎么能没有仿真呢?于是我对它设计了多个工况条件,包含了静态下的受力、骑车做工时的受力、模拟摔车时的多向受力以及连人带车一起摔的多向受力。力求该断就得断,不该断时别瞎断。


不过也许是因为工况实在过于复杂吧,我仅会的简易仿真得到的结果有些离谱,怎么个离谱法呢?就是不管我用多大的力,仿真后的结果都没断,让我怀疑它到底是不是rc100真的刚性过剩。



▲魔性的仿真动画


看来这种东西还得专业的人和软件来做,我的简易仿真也就只能仿仿简单的基础工况了。于是我在多个结构方案中选出相对较为折中的进行加工。


接下来就是加工了。我准备了12块料,因为尾钩的加工其实用不了多少时间,但前期的编程、调机和工装制作才是最耗费时间的地方。所以对我而言做一个和做十个的成本并不会相差太多。



▲嗷嗷待宰的毛胚


材料采用7075,按照软件上仿真的重量是11g。



▲仿真重量


接下来就是上机了。



▲一面加工完毕的效果



▲毛胚和一面加工半成品合照


反面加工相对而言就会麻烦很多,需进口要先做一套工装才可以正常装夹。



▲工装装夹示意



▲反面加工中



▲反面加工完毕




由于7075的材料特性,如果不把切削液清洗干净会留下很难看的水渍。所以加工完毕后全扔超声波进行清洗。



▲超声波清洗中


接下来就是加工成品展示。



▲成品正面



▲成品侧面


加工成品与尾钩装配整体进行对比。



▲成品平面对比



▲成品侧面对比



▲成品孔位对比


最后是氧化前的合影留念。



▲加工完合打标机影


如果细心观察的话会发现,以上的图片后来都只有11个尾钩,为什么会这样呢?


因为第一个工件由于某些原因,倒角上有点瑕疵,不影响使用但强迫症的我看着会有些难受。于是我打算把这个留下来先装车测试用,就不拿去氧化了。


刚好前些日子我们买了台激光打标机,于是尾钩的侧面我就可以随意发挥了。



▲打标后的尾钩


回家后对我的SCOTT FOIL进行装车,但过程并不顺利。这并不是我的尾钩所引起的,而是后拨一直悬空,不知怎么搞的,我的链条打结了。


而且不解还好,越解越严重……无果,我打算用最简单、粗暴且直接的办法:拆链条。刚好铁三前打算再做个大保健,就货拉拉去了车店。链条一拆一穿,欸!就装好了。



▲正面效果



▲侧后方效果


后来骑着SCOTT去测试了一下,效果还不错,至少直装尾钩该有的优点如拆装轮方便、简洁美观这些都能轻易地感受到。至于变速,说实话我觉得都差不多。


我觉得直装尾钩这东西主要还是看着舒服,用着方便之余还能满足自己的别样需求。这就够了。就是可惜因为限电的原因,千岛湖前并未拿到氧化后的尾钩。


赛后我又不着急了。于是之后的某一天,终于在氧化厂拿到了我的直装尾钩究极体。这次氧化的颜色一共有四种,分别是金色、银色、红色和铜色。为了美观我打标对其进行了表面处理,这样一些刀痕就看不见了。


最终的成品如下。








之后就是上车了,我挑了一个阳光灿烂的早晨,将尾钩装上了气动车。因为金色和铜色的差别不是太大,于是我就只装了金色。


终于,时隔一年多的直装尾钩计划圆满完成!我的心情十分复杂,看到成品后不由在想,要是能早些做出来该有多好啊……




有多好啊……


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